近日,由河北建工省安装二分公司承建的唐银连铸项目超危大工程--事故水塔水柜顺利吊装就位,标志着该项目一个重要的里程碑节点顺利完成,为后续高炉调试工作拉开了帷幕。
该事故水塔筒体42米,水柜单重980t,采用14个200t液压千斤顶、84根ø21.6mm钢绞线作为提升装置,每根钢绞线承受12t拉力,顶部结构及提升方案已通过专家论证。提升过程中水柜底部钢绞线用锚具锚紧,顶部下环梁锚具松开,上环梁锚具锚紧,油泵供油,14个液压千斤顶同步提升,当达到千斤顶的一个行程时,顶部下环梁锚具锚紧,油泵回油,14个千斤顶行程回缩(同时上环梁锚具自动打开),反复操作,直至提升至顶部标高43.15米。
吊装是本项目的一大难点,由于水柜底部混凝土环梁预留孔与支筒间距为400mm,环梁内边缘距离支筒壁50mm,而提升设备在支筒顶部,在提升过程中,无形之中在距离顶部越来越近的时候夹角越来越大,钢绞线受力越来越大,且风力等不确定因素会造成环梁内边缘碰撞支筒壁,形成不安全因素。
自方案编写伊始,公司技术总工周玉前、分公司技术总工赵海生及技术质量科科长张广亮亲自到项目部,参与方案讨论,并提出各种可能出现的安全问题及保证措施,经过多次讨论研究,最后方案顺利通过专家论证。
顶部提升装置在制作安装过程中,项目部派专人紧盯施工全过程,时刻关注顶部提升装置的结构性能及瞄具的变化,严把质量关,严格按方案实施,确保提升装置的安全性。水柜自2022年8月27日开始吊装,项目部从吊装件的摆放、吊装车辆的站位到吊装过程的质量安全控制,每一步作业都反复测算和放样。精细统筹现场施工,保证焊接、防腐、保温等各道工序环环相扣、紧密结合,全力确保吊装工作安全、高效完成。
从8月27日开始提升,项目部艰苦鏖战14天,于年9月13日顺利吊装完毕。项目管理团队将以事故水塔水柜吊装为切入点,开拓思路,转变工作作风,积极主动化解施工过程中诸多不利因素,凝心聚力不断提升项目团队管理水平,为后续工程建设打下坚实基础。(蒋福建)